Sebastian Kaiser / Andritz E&E Kraft och Värmekonferens, 12. November 2012

Relevanta dokument
Why Steam Engine again??

Project KVV 8 in Värtan

ASTRA Pelletskamin P7. Manual för inloggning i servicemenyn.

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Lignin i pulverpannor

Dalkia Facture biobränslepanna

Country report: Sweden

Panndagarna februari 2013, Helsingborg NextBAT - Ett skandinaviskt koncept för kommande generation avfallsförbränningsanläggningar Agenda

Biomassaförgasning integrerad med kraftvärme erfarenheter från en demoanläggning i Chalmers kraftcentral

Storlek/ Size. Modell/ Model. Effekt/ Effect. Vattenmängd/ Water amount T30 63W T30 87W T30 67W T30 76W T30 108W T30 121W

Supplier of complete biofuel installations

Webbregistrering pa kurs och termin

Transformator konferens Stavanger /4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Värdering av bränslen ur ett helhetsperspektiv. Värme- och kraftkonferensen Sonja Enestam

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

NORDIC GRID DISTURBANCE STATISTICS 2012

GERDA Cryostat Rn emanation

Minskade NOx- utsläpp med nya tillämpningar i rökgasrening

Martin Karlsson Götaverken Miljö AB.

Inverkan på kraftpannor vid bränsleförändringar

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Svenska()(Bruksanvisning(för(handdukstork()(1400(x(250(mm(

Seminarium Praktisk Förbränningsteknik Fluidbäddpannor. Södertälje Jan Olofsson

SOLAR LIGHT SOLUTION. Giving you the advantages of sunshine. Ningbo Green Light Energy Technology Co., Ltd.

Webbreg öppen: 26/ /

Svåra bränslen sänk temperaturen!

Jordbro KVV. Första driftårets erfarenheter Anders Agebro. Södertälje

Riskhantering. med exempel från Siemens

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA


BOW. Art.nr

Provtagning i vatten. Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

Effektivare lågtryckskompressor - med flera användningsområden

Kan lägre metanhalt göra biogasen mer lönsam?

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

100 procent biobränsle i nya kraftvärmeverket i Värtan. Biokraftvärmeverket i Värtan Mikael Hedström Platschef Värtaverket

Corrosion of Copper in oxygen free water Experimental set-up

Information technology Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (ISO/IEC 26300:2006, IDT) SWEDISH STANDARDS INSTITUTE

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Fullskalig demonstration av förgasning av SRF för el och värmeproduktion i Lahti

Klimatpåverkan och de stora osäkerheterna - I Pathways bör CO2-reduktion/mål hanteras inom ett osäkerhetsintervall

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Biobränslebaserad kraftproduktion.

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Split- vs ventilationsaggregat

Accepterad monteringsanvisning 2016:1. Metris (RSK: ) Metris S (RSK: ) Metris (RSK: )

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se A

Molift Raiser 75135G Etac Box 203, Anderstorp Sweden Tel Fax

Accepterad monteringsanvisning 2016:1. Focus (RSK: ) 1 (12)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Accomodations at Anfasteröd Gårdsvik, Ljungskile

Hur Valmet hanterar risker i konstruktionsarbetet. Peder Elden

Klyvklingor / Ripping Blades.

A bloom of bacteria from the Sphaerotilus-Leptothrix group in February 2017

Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning. Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Protokoll Föreningsutskottet

Metso is a global supplier of sustainable technology and services

Mätning och utvärdering av PM brännaren. Tomas Persson

Överhettarkorrosion och materialavverkning. Anders Hjörnhede Vattenfall Power Consultant AB Göteborg

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

GODA EXEMPEL FÖR ATT KLARA DE NYA MCP KRAVEN MAGNUS HERMANSSON STORA BIOKRAFT- OCH VÄRMEKONFERENSEN

Händelser i kraftsystemet v v

Luftvärmare, kylprodukter och högtemperatur processkylaggregat - Förordning 2016/2281 Branschmöte 15 februari 2018 Carlos Lopes, Lina Kinning

manual Facial spa Art nr: Rubicson

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Windlass Control Panel v1.0.1

FORTA M315. Installation. 218 mm.

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG

The Arctic boundary layer

Profilinformation Flygteknink 2019, Ingo Staack

Surfaces for sports areas Determination of vertical deformation. Golvmaterial Sportbeläggningar Bestämning av vertikal deformation

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

PFC and EMI filtering

Växjö Energi AB Björn Wolgast

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

MINSKNING AV AMMONIUMHALT I RÖKGASKONDENSAT

TN LR TT mg/l N b) 2,6-Dimethylphenole

AirCare - Bakteriekontroll i offentliga utrymmen

Kiselkarbidbaserat sensorsystem

Accepterad monteringsanvisning 2016:1. Talis S (RSK: ) Talis S (RSK: ) 1 (12)

Lågtemperaturfjärrvärme i nya bostadsområden P i samverkan med Växjö kommun, Växjö Energi AB och Växjö-bostäder AB

Consumer attitudes regarding durability and labelling

Accepterad monteringsanvisning 2016:1

Accepterad monteringsanvisning 2016:1. Talis S (RSK: ) Talis S 100 CoolStart (RSK: )

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Accepterad monteringsanvisning 2016:1. Ecos M CoolStart (RSK: ) Ecos L CoolStart (RSK: ) 1 (12)

The Municipality of Ystad

This manual should be saved! EcoFlush Manual

Indikatorer för utvecklingen av de Europeiska energisystemen

Trepulver et grønt alternativ til olje og gass

AquaTeq Sweden AB Radarvägen 12 SE KALMAR. PHONE: +46 (0) INTERNET:

GOLD SD Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

Transkript:

One year operation experience in Bollnäs Drifterfarenheter efter ett år - Bollnäs Sebastian Kaiser / Andritz E&E Kraft och Värmekonferens, 12. November 212 www.andritz.com/aee

Operation Experience RDF Boiler Bollnäs Drifterfarenheter RDF Panna - Bollnäs General Project Data Issues during commissioning Fuel dosing Fouling of Boiler Nozzle grid SNCR System Almänna projektdata Erfarenheter från drifttagningen Bränsleinmatning Beläggningar i pannan Dysbotten SNCR System 2

3 Företaget startade 27 Fjärrvärmeverksamheten startade 1976 Omsättning 212 ~15 MEUR Energiproduktion 212, 23 GWh Företaget ägs av kommunen

Design data of boiler LHV-1,6 Max. boiler net heat output (1% boiler load) Max. nettoeffekt från pannan 28 MW Boiler live steam flow (MCR) Superheated steam outlet pressure (controlled by turbine) Steam temperature at boiler outlet (1-7 % boiler load) Huvudångflöde: (Maximalt ångflöde med garantibränsle) Huvudångtryck (regleras med turbinen) 38,6 t/h 4 bar(a) Huvudångtemperatur (1-7% last) 42 C Design fuel flow Bränsleflöde (Dimensioneringsbränsle) 1,7 t/h Operation range of the boiler Pannans lastintervall 1 45% O 2 -Content in dry flue gas at boiler outlet O 2 -nivå I torr rökgas efter panna 6 v% Flue gas temperature at the boiler outlet at performance test Dust content in the flue gas @ 6% O 2 dry at boiler outlet NO x -content in the flue gas with SNCR - daily average boiler outlet CO-content in the flue gas @ 11% O 2 dry at boiler outlet - daily average NH 3 -content in the flue gas @ 11% O 2 dry at boiler outlet - daily average Rökgastemperatur, utlopp panna, vid prestandaprov Stoft i rökgas @ 6% O 2 t.g., utlopp panna NO x - nivå i rökgas @ 6% O 2 t.g. dygnsmedel, utlopp panna CO - nivå i rökgas @ 11% O2 t.g. dygnsmedel, utlopp panna NH 3 -nivå i rökgas @ 6% O 2 t.g. dygnsmedel, utlopp panna 165 C 2 g/nm³ 6 mg/mj 5 mg/nm³ 8 mg/nm³ TOC-content in bottom and fly ash - DS TOC nivå I botten- och flygaska, TS 3 % 4

Boiler Overview Pannskiss 5

Overview Bollnäs Plant Anläggningsbild 6

Summary of issues during comissioning Sammanfattning - drifttagningserfarenheter LP steam header: Spray of water injection was not well distributed at lower load which led to unbalances in the header Sampling station: Ion exchanger material was defect Leakage in Bed ash screw due to bad welding Bearing of fluidization fan damaged Sound issue on air dryer of compressor Air flaps of burner not tight enough to much cooling air Oil control not in optimum control range Dust and overtemperature in room for frequency converter Leakage in bed ash recirculation line To much dust in bed ash area Lågtrycksånglåda: Vatteninsprutningen blev inte väl fördelad vid låga laster och föranledde obalans i ånglådan Provtagningsstationen: Jonbytarmaterialet var defekt Läckage I bottenaskskruv p.g.a dåligt utförd svetsning Fluidiseringsluftfläktens lager var skadad Ljudproblem med kompressorns lufttork Luftklaffarna till brännare var inte tillräckligt täta för mycket kylluft Oljeregleringen låg inte inom optimalt reglerområde Damm och för höga temperaturer i frekvensomriktarrummet Läckage I transporlinje för bottenaskrecirkulation För mycket stoft i bottenaskutrymmet 7

Fuel Dosing Bränsleinmatning Day silo equipped with rotating spring and double screw, metering done with apron conveyor. Equipment standardized at Andritz since 22 and built in in all RDF fired fluidized beds. Well prepared RDF (only few oversized particles, Cl content < 1%) Very rare disturbances with RDF Dagsilo utrustad med skruvutmatare samt dubbelskruv. Sodering utförs med apron transportör. Utrustningen är standard för Andritz sedan 21 och finns I alla RDF eldade fluidbäddsanläggningar Välpreparerat RDF (endast litet antal överstora fraktionsdelar, Cl innehåll < 1%) Mycket få störningar med RDF 8

Challenges with fuel dosing peat Utmaningar vid torvinmatning Peat is just used as start up fuel (sulphur rich initial layer on superheater tubes) Fuel Dosing of Peat with RDF System was quite difficult (higher Density, high heating value leads to low rotating speeds lower momentum, blocking of conveyor 9 Torv används endast vid uppstart (svavelrik initial beläggning på överhettartuber) Inmatningen av torv genom RDF systemet var svårt (högre densitet och högre värmevärde leder till lägre varvtal lägre moment, blockering av transportör

Heat surface cleaning Rengöring av värmeytor Empty passes are cleaned with shower cleaning system Hanging superheaters cleaned with rapping system. Sootblowers not foreseen. Economizer pass equipped with shot cleaning Tomdraget rengörs genom ett duschrengöringssystem Hängande överhettare rengörs med slagsotning. Ingen förberedels för sotblåsare Ekonomisern är utrustad med kulsotning 1

Fouling Furnace Beläggningar - Eldstad No online cleaning installed in furnace Furnace temperature kept at 89 C to reduce fouling Above secondary air injection no fouling of furnace At secondary air injection hot zone with built up of ash agglomerates (soft) nozzles for explosion cleaning installed. Ingen on-line rengöring i eldstaden Eldstadstemperaturen regleras till 89 C Inga eldstadsbeläggningar ovanför sekundärluftindysningen Vid den heta zonen vid sekundärluftindysningen anslutningar för sprängsotning 11

Fouling - radiation passes Beläggningar - strålnings-/tomdrag Too much water cleaning could lead to corrosion initial program to clean 2 nd pass 1/day and 3 rd pass 1/week Observation showed, that 2 nd pass is cleaned sufficient, but thick ash layer on 3 rd pass One reason could also be, that cleaning was started too late. 3 rd pass will now be cleaned 3/week För mycket vattenrengöring kunde föranleda korrosion initialt program att rengöra 2 a draget 1ggr / dygn och 3 e draget 1ggr / vecka Observationer visade att 2 a draget rengörs i tillräcklig utsträckning, men att det tradje draget får en tjock askbeläggning En orsak kan även vara att rengöringen påbörjades för sent. Det 3 e draget rengörs nu 3 12 ggr / vecka

Fouling Superheaters Beläggningar - Överhettare Conservative design of superheaters Hard deposits on superheaters, equally distributed. Thick ash layer especially in first row Fouling can be kept constant during whole operation year, still maintaining full superheating Even at final superheater (42 C) no corrosion (still original color) one reason is absence of sootblowers Konservativ överhettardesign De hårda beläggningarna på överhettarna är jämnt fördelade. Tjockt asklager på framförallt den första raden Beläggningarna hålls konstanta under hela driftsäsongen, med bibehållna fulla ångdata Även på den sista överhettaren (42 C) finns ingen korrosion (fortfarande originalfärgen kvar) en orsak är avsaknaden av sotblåsare 13

Heat surface cleaning superheaters t/h Rengöring av överhettarytor Rapping is done all 4 hours, cleaning effect can be seen on attemperator flow Slagsotning görs var 4e timme, rengöringseffekten kan ses på insprutningsflödet till ångkylare 1 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 t/h 42 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 18:: 2:: 22:: 2:: g Rapping 4:: 6:: Uhrzeit 8:: 1:: 12:: 14:: 16:: 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 grd C 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 l/min LBA1CF91 Flow Live Steam [t/h] HBK4CT1 Temperature Flue Gas 4th Pass Outlet [grd C] Total Attemperator Flow [t/h] HCE31CF1 Flow Instrument Air Rapper left [l/min] HCE32CF1 Flow Instrument Air Rapper right [l/min] ETG41CT1 Temperature Boiler Ash Hopper 1 [grd C] ETG42CT1 Temperature Boiler Ash Hopper 2 [grd C] ETG45CP1 Pressure Boiler Ash Blow Pot [bar(g)] Zeitbereich: 11.3.212 17:: bis 12.3.212 17:: 14

Nozzle grid Dysbotten Nozzlegrid often critical issue in RDF fired plants, but in Bollnäs no blockage of nozzlegrid observed Reason on the one hand well prepared RDF (less amount of wires) and on other hand advanced nozzlegrid design. After one year about 1 cm thick layer of condensed salts on grid, but does not influence fluidization. Moderate corrosion on grid. Dysbotten är ofta en kritisk anläggningsdel i RDF eldade pannor, men i Bollnäs har man inte kunnat erfara några blockeringar av dysbotten. Anledningen är både ett välpreparerat bränsle och en avancerad dysbottendesign. Efter ett år finns ett ca 1 cm tjockt lager av kondenserade salter på dysbotten, men det påverkar inte fluidiseringen. En modest korrosiongrad på rosten. 15

Bed temperature control 1 month operation trend Reglering av bäddtemperaturen 1 månaders drifttrend Bed temperature kept constant at 69 C with different fuels and loads. Fluidization always constant due to HP recirculation. Bäddtemperaturen hålls konstant på 69 C med olika bränslen och vid olika laster. Fluidiseringen är grd C konstant tack vare HT rökgasrecirkulation 8 79 78 77 76 75 74 73 72 71 7 69 68 67 66 65 64 63 62 61 6 t/h 42 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Bettemperatur Uhrzeit 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. m3n/h 22. 21. 2. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. m3n/h LBA1CF91 Flow Live Steam [t/h] HNF21CF91 Flow HP Flue Gas Recirculation [m3n/h] HBK1CT91 Temperature Lower Fluidised Bed Average [grd C] HBK1CT92 Temperature Upper Fluidised Bed Average [grd C] HLA1CF91 Flow Primary Air [m3n/h] leer [%] leer [%] leer [%] Zeitbereich: 3.1.212 bis 1.2.212 16

SNCR NOx reduction SNCR Nox reducering Advanced SNCR System installed Tests performed with IR measurement 3 Levels of SNCR Dosing installed, which are operated at different load points Ett avancerat SNCR system finns installerat Tester utförda med IR-mätningar 3 nivåer med SNCR dosering, som används vid olika lastfall 17

Results of SNCR Testruns Resultat ifrån testkörningar med SNCR Flue gas recirculation keeps furnace temperatures low Optimum injection level of ammonia about 96 C, therefore in part load another level optimal than in full load Accepting 8 mg/nm³ slip could lead to 2-25 mg/mj with optimized system Rökgasrecirkulationsgasen bibehåller en låg eldstadstempertur Optimal indysningsnivå för ammoniak är ca 96 C, därför är olika indysningsnivåer optimala vid olika lastfall Vid den acceptabla slipnivån av 8 mg/nm³ uppnås 2-25 mg/mj med ett optimerat system 18

Emissions (CO, NH3, NOx) 4 month operation trend Emissioner (CO, NH3, Nox) 4 månaders drifttrend mg/nm3@11% 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 t/h 42 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 g Emissions Uhrzeit 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 mg/nm3@11% LBA1CF91 Flow Live Steam [t/h] HNA4CQ942 NO2 Content Fluegas at ref. O2 (11%) - 24h averag [mg/nm3@11%] HNA4CQ943 NH3 Content Fluegas at ref. O2 (11%) - 24h averag [mg/nm3@11%] HNA4CQ91 CO Content Fluegas at ref. O2 (11%) [mg/nm3@11%] leer [%] leer [%] leer [%] leer [%] Zeitbereich: 2.12.211 bis 15.4.212 19

Combustion temperature control Reglering av förbränningstemperatur Combustion temperature kept constant (NOx Emissions, Fouling) by LP recirculation gas (Trend 1 month of operation) Förbränningstemperaturen hålls konstant (Nox emissioner, beläggningar) med LT grd C recirculationsgas (Trend från en månads drift) 1.2 1.1 1. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 t/h 42 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Auswertung: Zeitlicher Verlauf PCC Temperature Uhrzeit 1 16. 95 15. 9 14. 85 13. 8 75 12. 7 11. 65 1. 6 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. m3n/h 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 % LBA1CF91 Flow Live Steam [t/h] HNF22CF91 Flow LP Flue Gas Recirculation [m3n/h] HBK1CT93 Temperature Post Combustion Chamber Average [grd C] leer [%] leer [%] leer [%] leer [%] leer [%] Zeitbereich: 3.1.212 bis 1.2.212 2

Thank you for your attention Please ask any questions sebastian.kaiser@andritz.com mikael.strandberg@bollnasenergi.se 21