Simulerat motorstopp blev verkligt Sammanfattning Bakgrund Planering

Relevanta dokument
TIPS och RÅD för BÄTTRE TERMIKFLYGNING

Tid , kl Plats Båsenberga kursgård, N59.03 E15.54

Olycka med flygplanet SE-XRY vid Sorunda, D län, den 5 augusti 2000

Olycka med segelflygplanet SE-UBX på Hosjöns is i Rättviks, W län, den 6/ SHK Dnr L-01/07

Prov-prov i Prestanda och Färdplanering PPL/L1P

DA Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

Rapport C 1999:42 Olycka med flygplanet SE-LDE den 28 april 1999 på Vårgårda flygplats, O län L-32/99

Rapport. Olycka med segelflygplanet SE-UON i Eskilsryd, Västra Götalands län, den 6 juli SHK Dnr L-19/06

Olycka med flygplanet SE-IVM Ca 2 km söder om Motala/Skärstad flygplats, E län, den 19 augusti 2000

BRUKSANVISNING. VIKTIGT! En radiostyrd modell! INTE EN LEKSAK! Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm

Rapport. Olycka med segelflygplanet SE-UTK på Johanisbergs Flygplats, Västerås, U län, den 26/ SHK Dnr L-24/07

Slutrapport RL 2013:05

Olycka med segelflygplanet SE-TPZ i Hov, Herrljunga Kommun, O län, den 9/ SHK Dnr L-20/07

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000

SLM Serverversion. RC-Certprov. Bengt Lindgren

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

SLG. Haveriet orsakades av att erforderlig motoreffekt ej. sannolikt berott på en slirande drivrem

Rapport. Olycka med segelflygplanet SE-ULL Vid Lovisetorp, Markaryds kommun, Kronobergs län, den 15 juli SHK Dnr L-15/07

Rapport RL 2001:47. Olycka med varmluftballong SE-ZGS vid Stora Mellösa, T län, den 13 juni 2001

Utelandningar. Henrik Svensson Segelflyginspektör Segelflyget. Elev efter genomförd utelandning

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats:

ISSN Rapport RL 2006:15. Tillbud med varmluftsballongen SE-ZIF vid Stora Skuggan, AB län, den 11 maj 2005

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars Dnr L-017/00 ISSN

ISSN Rapport RL 2009:01. Olycka med flygplanet SE-IIX på Norasjön, T län, den 10 juni 2008

Slutrapport RL 2013:18

BYGGHANDBOK GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET. KAP 14 Utgåva 2 Sida 1 av BYGGANVISNINGAR 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET

Rapport C 1997:52 Olycka med flygplanet LN-DRF den 1 juni 1997 vid Avelsäter, Säffle, S län L-34/97

Tillbud mellan flygplanen SE-DON och OY-KKC vid Stockholm/Arlanda flygplats, AB län, den 29 juni 2000

Flyglära. Vi börjar med den grundläggande delen

Rapport. Olycka med segelflygplanet SE-UNG i Fivlered, O län, den 7/ SHK Dnr L-18/07

ISSN Rapport RL 2007:19. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2002:21. Rapporten finns även på vår webbplats:

Helikoptercertifikat 2000

Olycka med flygplanet SE-YGL Ca 300 meter öster om Östersund/Optand flygplats, Z län, den 27 mars 2000

Slutrapport RL 2015:15

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999

Rapport C 1994:18. Olycka med flygplanet SE-IRS den 31 mars 1994, ca 3 km V Sveg flygplats, Z län L-17/94

Det totala motståndet kan beräknas med hjälp av ekvation (6.13), som lyder:

Slutrapport RL 2012:17

Slutrapport RL 2013:13 Olycka den 16 maj 2013 med flygplanet SE-FIM vid Sjöbo/Sövde flygplats, Skåne län.

Segelflyghandboken Datum

Daisy i flygsimulatorn

ISSN Rapport RL 2004:36. Olycka med flygplanet SE-KEK i Skälderviken, M län, den 5 augusti 2004

METEOROLOGI. Innehåll

SOP. Standard Operation Procedurs SE-UXX. Taifun E17 S/N 1010

ISSN Rapport RL 2005:12. Olycka med flygplanet SE-GOZ i Arninge, AB län, den 24 juli 2004

Slutrapport RL 2011:13

Flygplan Av: Mathilda & Leona

Statistik Segelflyget

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001)

Assigned Area Task -Strategi 1. Historia 2. Förberedelser 3. Mot första arean Medelhastighet Före eller efter tiden

NÅ LÄNGRE - och KOM HEM del 2

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 8. Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat Utbildning på motorseglare Kunskapskrav i Flyglära

ISSN Rapport RL 2008:10. Olycka med flygplanet SE-LYM söder om Siljansnäs, W län, den 12 augusti 2007

Sträckflygning intro 2

Rapport C 1996:41 Olycka med flygplanet SE-IXR den 6 juni 1996 nordost om Norra Ljusterö, AB län L-27/96

Rapport C 1997:4 Olycka med flygplanet SE-GAV den 5 maj 1996 vid Eskilstorp 5,5 km N Jönköpings flygplats, F län L-22/96

6.5 Effektbehov för oaccelererad planflykt

Hur kan en fallskärm flyga?

Statistik Orsaker till underkännande Hur hanterar ni ett underkänt prov? SHK-rekommendationer Kommunikation med TS

Om att undvika kollisioner mellan flygplan i luften

Rapport RL 2006:22. Olycka med flygplanet SE-KVE vid Varberg/Getteröns flygplats, N län, den 16 augusti 2006

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2

Utelandning. Anders Blom

Rapport RL 2007:17. Olycka med varmluftsballongen SE-ZIF 5 km V Dalarö, AB län, den 10 juni Rapporten finns även på vår webbplats:

Inga vanliga medelvärden

Dokumentnummer D FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT

Dokumentnummer D FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT

Rapport RL 2004:35. Olycka med flygplanet SE-CXE vid Skokloster, Uppsala län, den 11 juni Rapporten finns även på vår webbplats:

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Utbildningsplan för segelflygcertifikat begränsat till motorsegelflygplan (TMG)

X-Route Användarmanual Innehåll

MANUAL. Innehållsförteckning

ISSN Rapport RL 2006:04. Rapporten finns även på vår webbplats:

Grundläggande aerodynamik, del 2

Dokumentnummer D FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

Dokumentnummer D FLYGVÄGS- OCH FLYGBULLERKONTROLL STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97

Instruktion för Riksnavigering

Slutrapport RL 2015:01

ARRANGERA TÄVLING. [ En enkel guide hur du arrangerar en tävling.]

BaraTrav Prenumeration och Installation Version 1.3.4

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar?

ISSN Rapport RL 2008:11. Rapporten finns även på vår webbplats:

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D)

Segelflyghandboken. Utbildning Sid nr 1 av 7. Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat Kunskapskrav i Flyglära

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag

Färdplanering (Flight planning)

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004

Slutrapport RL 2013:08

Sekvensering av flygplan

ISSN Rapport RL 2006:05. Rapporten finns även på vår webbplats:

ISSN Rapport RL 2009:13. Tillbud med flygplanet LN-RPW i luftrummet mellan Oslo och Stockholm, den 24 oktober 2008

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

Rapport C 1999:19 Olycka med flygplanet SE-XKG den 5 augusti 1998 öster om Eskilstuna/Kjula flygplats, D län L-74/98

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

SeeYou - introduktion

Transkript:

Simulerat motorstopp blev verkligt En incident, som hade kunnat leda till en allvarlig olycka ledde till att jag skrev en händelserapport. Jag är inte säker på att den medföljande flygläraren riktigt hann uppfatta vad som hände, eftersom han efteråt talade om att motorn hade hackat till, när den i verkligheten hade varit helt utan kraft i 12 sekunder. Data som presenteras är till stor del hämtade från GPS-loggen. Eftersom det här är ett problem som inte har uppmärksammats vill jag dela med mig till läsekretsen. Sammanfattning Under en s.k. lärarledd timme genomfördes ett simulerat motorstopp. Glidflygning skedde mot en möjligen acceptabel landningsplats, som var inom räckhåll. När övningen skulle avbrytas på 600 fots höjd över marken reagerade inte motorn på gaspådrag. Anledningen var att den inte fick något bränsle. Först på ca 270 fot GND kunde sjunkningen övergå till stigning. Bakgrund För förnyelse av behörigheter skall en lärarledd timme genomföras under varje period om 24 månader. Vid dessa tillfällen brukar jag fokusera på någon speciell aspekt som har samband med flygsäkerhet. Det har handlat om t.ex. desorientering, plötsligt IMC, långsamflygning, avbruten landning etc. 2014 hade jag valt att fokusera på bedömningslandningar (simulerat motorbortfall). Planering Väderutsikterna ((TAF och VFR-prognos) visade kraftig vind, ca 50 grader, 15-17 knop medelvind och upp till 27 knop i byarna. Sikt > 20 km och molnbas > 2000 fot. Den senare visade sig vara > 3000 fot. Flygplanet har fyra tankar, varav vänster innertank är returtank för motorns insprutningssystem. Strömbrytaren till den elektriska bränslepumpen har tre lägen: Off, Start och Emergency. I det sistnämnda läget ger den ett forcerat bränsleflöde, avsett att t.ex. pressa bränsle förbi ett delvis blockerat bränslefilter. Ombord fanns vid start ca 225 liter bränsle fördelat på följande sätt: Vänster yttertank 80 liter Vänster innertank 5 liter Höger yttertank 90 liter Höger innertank 50 liter Det bränslet räcker till ca 5 1/2 timmars normal flygning. Bränslefördelningen med mest i yttertankarna valdes med tanke på det väntade turbulenta vädret. Genom att ha att stor tröghet i rollplanet får man mindre känslighet för turbulens.

Bästa hastighet i händelse av svår turbulens var beräknad till 194 km/h (IAS) direkt efter start och 191 km/h efter en timmas flygning. Händelseförlopp Flygningen utgick från hemmabasen ESGO (Vårgårda) kl 1330 UTC. Av bränslefördelningen kan man se att flygplanet (avsiktligt) var något högertungt, varför höger yttertank var inkopplad. På ESGL (Lidköping) genomfördes tre landningar, varav två bedömningslandningar. Därefter steg vi till 3000 fot MSL. Under tiden hade flygplanet blivit påtagligt vänstertungt, varför jag kopplade in vänster innertank. Dess nivå stiger när någon annan tank är inkopplad. Anledningen är att överskottsbränslet från motorns insprutningssystem alltid går dit. Den tanken får inte ha mer än 70 liter bränsle om någon annan tank kopplas in, eftersom det då är risk för överfyllnad, och därmed bränsleförlust. Figur 1. Hela flygningen. Färden till ESGL följde den vänstra grenen. Vid punkt A i figur 1 skedde gasavdrag till tomgång, vilket inledde övningen med det simulerade motorstoppet. En mera detaljerad bild av området visas i figur 2.

Figur 2. Detaljerad beskrivning av flygvägen i samband med det simulerade motorstoppet. Första åtgärden efter stoppet var att svänga upp mot den ungefärliga vindriktningen. Att landa i något annat än motvind under de rådande vindförhållandena var otänkbart. Samtidigt ändrades propellerinställningen till max dragkraft, blandningen till max rik och hastigheten reducerades till värdet för bästa glidtal, 160 km/h. Svängen var avslutad vid punkt B. Därvid hade flygplanet förlorat ca 500 fot i höjd. Se figur 3.

Figur 3. Vertikalprofil av flygningens aktuella del plottad längs färdvägen. Figur 4. Vald landningsplats markerad med en röd ring. Bildkälla: Google Earth. När svängen avslutats, valdes en landningsplats bland de fält som låg ungefär i vindriktningen och inom avstånd som kunde nås med den aktuella (branta) glidvinkeln. Fältet är markerat med en röd ring i figur 4. Robin 100 har dåliga glidegenskaper även med infälld klaff, och analys av data visar att glidbanans lutning varierade mellan 18 och 25 procent under hela förloppet. När vi kom närmare den utsedda landningsplatsen visade sig detta vara en golfbana, vilket knappast är optimalt, men vid det laget var det för sent att ändra sig. När höjden nått ca 600 fot GND, förde jag fram gasreglaget till fullgasläget för att avbryta övningen. Det gav ingen respons från motorn. Nu hade övningen övergått till verklighet. Det tog ett par sekunder att inse detta, men sedan växlade jag till vänster yttertank, vilken ju enligt beskrivningen ovan innehöll ca 80 liter bränsle. Nästa åtgärd var att koppla på den elektriska bränslepumpen till läget EMERGENCY. Efter ytterligare några sekunder gav motorn kraft (punkt D

i figur 2 och 3). Sjunkningen kunde avbrytas med en lägsta höjd på ca 270 fot GND. Hela förloppet från försök till gaspådrag, till dess att motorn åter gav effekt tog ca 12 sekunder, och lägsta höjden inträffade omkring 5 sekunder senare. När flygplanet stigit till omkring 750 fot GND (punkt E i figur 2 och 3), reducerades till normala stigvärden, 25 ingastryck och 2600 RPM, vilket motsvarar ca 80 procent effekt. Orsak till händelsen Robin 100/210 har fyra bränsletankar placerade i vingarna. Varje tank rymmer 113 liter. Av dessa kan 4.6 liter inte utnyttjas i normal planflykt. Det beror på att tankens utlopp är placerat ca 6 cm ovanför tankens lägsta punkt (se figur till höger). Avsikten är att eventuellt vatten eller andra föroreningar i bränslet inte skall sugas in i motorns bränsleledning. Utloppet är försett med ett bränslefilter, vilket markerats med mörkare färg i figuren. Den inkopplade tanken (vänster innertank) innehöll vid händelsen ca 30 liter bränsle, motsvarande vad som behövs för omkring 45 minuters flygning. När flygplanet övergick från planflykt till brant sjunkning, hamnade tankens utlopp ovanför bränslets yta. Se figur 5.

Figur 5. Bränslets yta i tanken under de aktuella förhållandena. Tanken sedd framifrån. I figur fem ser man att tankens utloppsrör, markerat med en röd kvadrat på den bakre väggen, befinner sig väl ovanför bränsleytan vid den aktuella lutningsvinkeln 14 grader, motsvarande 25 procents lutning i loopingplanet. Figuren är beräknad med hjälp av programmet Fueltank utvecklat just för sådana här ändamål. Slutsatser Den här rapporten har gjorts mer detaljerad än vanligt. Anledningen är att detta är en risk som ofta förbises, och som andra flygplansägare behöver uppmärksammas på. Fenomenet kan inträffa i alla flygplan med vingtankar. Mitt val av bränslefördelning vid start hade sin orsak just i att jag kände till det potentiella problemet och ville vara säker på att minst en tank skulle ha sin bränsleyta ovanför utloppet om något sådant skulle inträffa. Bränslefördelningen var beräknad med hjälp programmet Fueltank, vilket nämnts ovan. En version av programmet kan laddas ner utan kostnad från http://www.nuchem.se/aero/default.htm Klicka vidare via länken minsta säkra bränslemängd. Om man flyger så att bränslenivån är ungefär densamma i alla tankar, och en av dem råkar ut för att utloppet hamnar ovanför bränsleytan, så gäller detta även de övriga tankarna. Då hjälper det inte att växla tank, utan motorstoppet kvarstår trots att där kan finnas gott om bränsle tankarna.

En tumregel är att aldrig göra bedömningslandningar eller andra simulerade motorstopp om inte minst en tank är fylld till minst 70 procent av maxkapacitet. Detta gäller förstås flygplan med vingtankar. För vissa flygplan kan lägre nivåer tillämpas, men de bör i så fall beräknas i förväg. Man skall också komma ihåg att under svängar eller turbulens är inte vätskeytan stilla, utan där kan råda kraftiga rörelser, som t.ex. vågbildning eller skvalpande. Det gäller även vid helt rena svängar. Hemsjö 2014-06-06 Allan Emrén E-mail: allan@nuchem.se